11月12日,记者从湛江钢铁了解到,今年10月,该公司铁水温降首次单月突破90℃,实现“破九进八”。这是继2022年11月实现“破百”、2023年5月突破95℃之后,再次创造钢铁业铁钢界面极致效率新纪录。
今年以来,面对市场挑战,湛江钢铁发动全员从成本控制、效率提升和质量优化等多个维度出发,深挖潜力。效率提升团队意识到,铁钢界面极致效率领域从铁水温降实现“破百”以来,虽能稳定保持先进水平,但一年多以来并未取得“质”的突破。
今年4月,湛江钢铁组建了一支由制造管理部、物流部、炼铁厂以及宝武智维等部门组成的6人效率提升团队,外出学习高炉配罐模式及鱼雷罐“穿衣戴帽”等铁钢界面运行管理的优秀实践,并结合湛江钢铁现场运行实际,制定了相关设备优化、工艺改进、生产操作实施计划与落实方案。
团队在1个月内完成了10台X罐(高炉配罐的一种)的现场拆解、装车加固、长途运输以及现场组装等一系列工作,制定了耐材修复方案,并快速完成了罐体耐材的砌筑和烘烤工作,为X罐的顺利上线提供了有力保障。同时进行高炉炉下线路改造,针对引入X罐后的高炉配罐模型提出了创新做法,推进高炉稳定运行及铁流量提升,为铁水温降持续降低奠定了坚实基础。
成功解决X罐相关硬件和软件问题后,湛江钢铁制定了X罐运行管理标准,并对高炉配罐模型进行了系列优化。X罐项目自今年8月启动实施,截至10月底已完成三座高炉全覆盖。另外,该公司制定了极致运行罐配置基准、实现了全流程自动加取盖、高炉出铁工艺优化,铁钢界面的极致效率得到显著提升,TPC周转率(衡量铁钢界面运行效率的重要指标)屡创新高,铁水温降在今年10月份成功实现“破九进八”的新突破。